Mal wieder Steppermotor
Posted: Mon 11 Jun, 2007 2:44 pm
So, Jetzt hab ich mal einpaar Experimente mit Steppern gemacht,
keine MOT´s, meine sind größer, haben 2*5Ohm und sind für einen maximalen Spulenstrom von 4A ausgelegt.
Ohne Stromgegenkopplung mit 500mW Steuerleistung schaffen die nur 150Hz Sinus bis der Ausschlag kleiner wird.
mit einem selbstgebauten ClassA, single ended, DC Verstärker, der max 3A Treiberstrom bringt und Stromgegenkopplung schaffe ich dann schon 200 Hz.
mit zusätzlicher Frequenzkompensation durch einen angepassten Hochpass lässt sich das sogar nochmal verdoppeln. Das Frequenzkompensationsnetzwerk muss ich aber nochmal überarbeiten, da ich eine Resonanzüberhöhung bei knapp über 200 Hz habe und sehr niedrige Frequenzen, unter 15 Hz, zu stark gedämpft werden
Der nächste Schritt wird eine optische Positionsrückkopplung mit PID Regelung, zusätzlich werde ich den maximalen Treiberstrom noch auf 4A erhöhen und den konstantstrom durch die 2. Spule einstellbar machen, im mom. ist er nur durch einen Vorwiderstand auf 500mA begrenzt.
Frage: wie hoch liegt die Grenzfrequenz (-3dB) beim MOT1??? falls der viel höher liegt, muss ich mein Design nochmal überdenken und kleinere leichtere Stepper besorgen.
Um allen Unkenrufen, wie das lohnt sich nicht... vorzubeugen, ich habe Spass am Basteln und freue mich, wenn was selbstgebautes funktioniert, ich will kein high End Produkt entwickeln.
keine MOT´s, meine sind größer, haben 2*5Ohm und sind für einen maximalen Spulenstrom von 4A ausgelegt.
Ohne Stromgegenkopplung mit 500mW Steuerleistung schaffen die nur 150Hz Sinus bis der Ausschlag kleiner wird.
mit einem selbstgebauten ClassA, single ended, DC Verstärker, der max 3A Treiberstrom bringt und Stromgegenkopplung schaffe ich dann schon 200 Hz.
mit zusätzlicher Frequenzkompensation durch einen angepassten Hochpass lässt sich das sogar nochmal verdoppeln. Das Frequenzkompensationsnetzwerk muss ich aber nochmal überarbeiten, da ich eine Resonanzüberhöhung bei knapp über 200 Hz habe und sehr niedrige Frequenzen, unter 15 Hz, zu stark gedämpft werden
Der nächste Schritt wird eine optische Positionsrückkopplung mit PID Regelung, zusätzlich werde ich den maximalen Treiberstrom noch auf 4A erhöhen und den konstantstrom durch die 2. Spule einstellbar machen, im mom. ist er nur durch einen Vorwiderstand auf 500mA begrenzt.
Frage: wie hoch liegt die Grenzfrequenz (-3dB) beim MOT1??? falls der viel höher liegt, muss ich mein Design nochmal überdenken und kleinere leichtere Stepper besorgen.
Um allen Unkenrufen, wie das lohnt sich nicht... vorzubeugen, ich habe Spass am Basteln und freue mich, wenn was selbstgebautes funktioniert, ich will kein high End Produkt entwickeln.